编者按:当增长曲线跃动时,我们追问:钢铁如何炼成?当战略分解落地时,我们凝视:基石怎样夯实?
即日起,人生就是博股份将推出“一线说”系列报道,聚焦“均衡增长战略”,扫描“精细严实”标准,感受“产业工人”温度,用三盏探照灯对准企业最鲜活的肌理——生产一线,共同倾听时代心跳,触摸奋斗质感。今天,我们将目光投向白城发电公司,探寻他们在机组检修工作中的精彩故事和实践智慧。
3月28日18点,在白城发电公司U205C机组检修作业现场,2号汽轮机4瓦、5瓦轴承箱在所有检修人员的努力下顺利起吊,标志着该公司U205C机组自主检修作业正式进入关键时刻。
在本次检修工作中,该公司全面推行“揭榜挂帅”机制,通过内部“张榜”技术难题,激励员工主动揭榜攻坚,大家从“等活干”转变为“抢活干”,电气配电班、电气二次班、热工班组和汽机班组各展所长,纷纷“揭榜”。截至目前,四个班组累计通过自主检修降低检修成本超40万元。
在班长赵宇的带领下,汽机班创新应用“轴承箱解体-间隙测量-油档调整”全流程工艺,将油档间隙误差控制在头发丝粗细的范围内。“以前这类核心检修依赖外委,成本高、周期长,现在咱们自己干,既省钱又放心!”赵宇的话语坚定而自豪。
在配电领域,该公司电气配电班第一时间成立技术攻坚组,着力攻坚22组10kV电缆终端头的精密制作任务,召开专题会议、研讨制作环节、确定制作方案,高标准完成了全部电缆头自主制作。他们的突破,既规避了外委施工的工期延误风险,又实现了工艺质量的全程可控,为机组长周期稳定运行奠定坚实技术基础。
镜头转向电气二次班,他们正在进行10kV电源开关保护装置、二次回路及2号发变组保护检验。在《继电保护检验规程》的指引下,他们精心编制作业方案,全面分析检修记录,系统排查26面保护间隔屏柜、1800个接线端子,精准校核12项保护参数,保护装置动作准确率和回路绝缘合格率达到双100%,显著提升设备安全可靠性。
在消防水系统攻坚战中,热工专业的表现同样出色。针对系统压力低时自动联启电动消防泵存在的承压能力不明、雨淋阀误动等风险,他们系统梳理近三年的试验数据,严格对标《火力发电厂消防系统检修规程》,实施“承压试验-现场校验-联动验证”三步走方案。经过连续调试,顺利攻克压力阈值问题,最终将联启压力值精准设定为0.65Mpa,确保整个消防系统的安全稳定。
四个班组的高效实践让“揭榜挂帅”从机制升华为“能打胜仗、敢打硬仗”的拼搏干劲。如今,“挂帅”的榜单已延伸至更多领域,该公司正以“一分钱”提质增效专项工作为支点,不断激发员工潜能,为高质量发展注入强劲动力。